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无为环境技术部收到某公司发来的一箱废水样。通过前期与业主的沟通了解到,该公司属于机加工行业,生产工段有多股废水产生,水质情况复杂。其他环保公司的处理方案是对几组浓水分别进行加药处理,分别经过调节pH、破乳、絮凝、pH反调的一些列反应后,再用生化手段进行处理。
业主很重视运行成本控制这一项,认为目前的处理方案加药量大、产泥量大,且操作复杂,消耗人工成本。现在的需求是找到替代技术,降低运行成本。无为环境技术部共收到6组水样,含有脱脂液、中和剂、脱脂中和液、乳化液、超声波废水、荧光液废水。
针对几组水样,实验人员做了数据分析,结果如下:
检测项 |
PH |
COD(mg/L) |
电导率(us/cm) |
总氮(mg/L) |
总磷(mg/L) |
脱脂液 |
13.31 |
7540 |
377 |
- |
0.01 |
中和剂 |
0.65 |
173 |
145 |
- |
0.004 |
脱脂中和液 |
8.5 |
111 |
389 |
- |
0.048 |
切削液废水 |
7.5 |
5660 |
809 |
55.95 |
2.04 |
超声波废水 |
7.0 |
3440 |
807 |
3.95 |
30.48 |
荧光液废水 |
7.5 |
234 |
174 |
0.595 |
0.081 |
待水质报告出具后,无为环境技术部很快组织讨论处理方案。设计部同事认为常规的破乳手段比较复杂,无为环境的电絮凝技术更适合作为此类废水的预处理手段。电絮凝出水后再结合生化工艺,可实现出水稳定达标。
为验证方案可行性,无为环境技术部同事针对几组水样进行了电絮凝实验。电絮凝实验内容:取几组水样等比例混合,将混合水进行电絮凝实验,观察实验效果,检测电絮凝出水水质。
实验数据表:
检测项 |
COD (mg/L) |
pH |
COD去除率 |
混合水 |
2543 |
7.0 |
85.7% |
电絮凝出水 |
362.7 |
8.0 |
实验装置图
混合水图 电絮凝出水图
实验结论:电絮凝验证实验对混合水样COD去除率达到85.7%,COD出水362mg/L,已经低于业主排放标准。电絮凝技术是非常适合此类废水的处理手段。
最终,无为环境设计部同事按照实验效果并结合机加工行业废水处理经验,为业主拟定了一套运行成本更低,工艺路线更合理的水处理方案。并出具一份详细的设备清单、运行成本清单与平面布置图。4000-666-790
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